Tidigare klagade kunder på vår Geyue Electric Compensator -skåp på överhettningkraftkondensatorer, högt ljud från reaktorer och en felfrekvens fastnat på 0,7%. Förra året implementerade vi ett certifieringssystem för alla anställda, höll kvartalsvisa kompetensstävlingar för ingenjörer och öppnade en omfattande marknadsföringsväg. Nu är vridmomentens passfrekvens för kondensatorterminaler 100%, reaktorlindningstoleransen reduceras till ± 0,1 mm och den totala skåpets felfrekvens har minskats till 0,07%. Kundklagomål har eliminerats.
Högspänningslektorcertifieringsstandarden, utvecklad tillsammans med ministeriet för mänskliga resurser och social trygghet, inkluderar en 200-timmars teoretisk kurs som täcker kondensatordielektriska egenskaper och reaktor kärnprinciper samt 300 timmars praktisk träning. Lasermätningsutrustning används för bedömning. En reaktorlindningstolerans som överstiger 0,1 mm resulterar i ett fel; enkraftkondensatorTerminal vridmomentavvikelse som överstiger 1 nm resulterar i ett fel. Efter systematisk utbildning fick alla sex ingenjörer nationella professionella kvalificeringscertifikat, vilket förbättrade standardiseringen av monteringsverksamheten i verkstaden.
Quarterly Skills -tävlingen innehåller två kärnevenemang: kondensatormontering och reaktorslindning. Kondensatormonteringskonkurrensen kräver att konkurrenterna slutför 20 uppsättningar av terminal åtdragning inom 30 minuter. En digital momentnyckel används för att säkerställa att varje anslutningspunkt förblir inom intervallet 25 ± 1 nm. Infraröd termisk avbildning övervakar terminal temperaturökning i realtid, och de som överstiger temperaturgränsen elimineras. Reaktorlindningskonkurrensen använder 0,15 mm emaljerad tråd för att kontinuerligt vind 42 lager på den nanokristallina järnkärnan, med ett toleransbehov på ≤0,1 mm (1/70 hår). 3D -laserskannern genererar en termisk karta över det lindande gapet var femte sekund, och en varning med rött ljus kommer att triggas om avvikelsen överstiger 0,05 mm.
Totalt 37 anställda marknadsfördes under hela året, med andelen tekniker och över ökade till 63%. Ingenjören Zhangs team förbättrade processen för att producera kraftkondensatorexplosionssäkra membran, vilket ökade livslängden i saltspraytester från 3 000 timmar till 6 000 timmar. Ingenjör Wang optimerade reaktormålningsprocessen, vilket resulterade i en årlig kostnadsbesparing på $ 120 000. Totalt 17 processförbättringar genomfördes under året, vilket resulterade i en minskning med 89% från år till år. Kampanjceremonier hålls kvartalsvis och marknadsföringslistan uppdateras på Workshop Bulletin Board i realtid. Anställdas ID -kortfärgband varierar beroende på nivå (juniorarbetare är blå, tekniker är guld). En tydlig mekanism för att överföra tekniska prestationer är på plats: varje effektiv förbättring belönas till teamet med 5% av de årliga intäkterna, med enskilda bonusar upp till $ 20 000 per år.
Dispersionen av reaktorinduktans har minskats från 3% till 1,5%,kraftkondensatorTerminalöverhettningsfel har eliminerats, och hela skåpets motståndspänningstest har nått 99,98%. Tredjepartstestning har bekräftat att kondensatorerna upprätthöll en isoleringsmotstånd på 15 GΩ efter ett 6 000 timmars saltspraytest, och reaktorlindningarna visade ingen korrosion.